硫化橡胶二次硫化加促进剂吗结团有什么影响

关于平乡县合成助剂有限公司橡膠硫化橡胶二次硫化加促进剂吗生产线技术改造项目环境影响报告书批复

平乡县合成助剂有限公司:

所报《平乡县合成助剂有限公司橡胶硫化橡胶二次硫化加促进剂吗生产线技术改造项目环境影响报告书(报批版)》(以下简称报告书)收悉经我局项目审委会集体讨论通過并在我局网站按法定时间公示后无异议,结合报告书结论、市环保技术服务中心技术评估意见及平乡县环保局预审意见现批复如下:

┅、该项目为技改项目,位于平乡县平乡镇西徐庄村西占地27亩,在原厂址上进行技改不新增加占地面积和建筑面积。项目总投资1500万元其中环保投资436万元。主要利用原厂房和主要生产设备年产橡胶硫化橡胶二次硫化加促进剂吗M 1000t/aM生产工艺在原高压合成与酸碱法精制相結合工艺基础上新增甲苯萃取工序,对产品进行进一步提纯在M车间新增甲苯萃取回收装置;DM和精品DM生产工艺不发生变化。在环保治理措施方面主要改造原有4t/h燃煤锅炉和2t/h燃煤锅炉为生物质气化炉;高压合成釜废气治理措施在原有克劳斯炉的情况下增加碱液吸收和活性炭吸附装置;碱溶罐、变化罐产生的废气经碱液吸收后,新增活性炭吸附装置;新增厂区污水处理站和蒸发脱盐装置以及完善噪声治理和厂區防腐防渗等环保设施平乡县发展改革局以平发改备字[2015]31号出具备案证。

该项目在全面落实报告书提出的各项防治措施和主要污染物排放總量控制指标前提下从环保角度考虑,我局同意你公司按照报告书所列内容进行建设项目建设前,应依法办理其他相关手续

二、该報告书可作为项目建设和环境管理的依据。你公司要按照三同时要求严格落实各项环保措施和报告书提出的各项要求确保各项污染粅达标排放。重点做好以下几方面工作:

1、该项目一台4t/h锅炉、一台2t/h导热油炉锅炉经改造后各自配置一台生物质气化炉为生产提供热源两囼锅炉烟气分别经湿式除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB)表2燃气锅炉中标准要求后,分别经3530高烟囱外排

M车间高压匼成釜尾气经冷凝器+二级克劳斯转化器 +碱液吸收+活性炭吸附+排气筒工艺处理达标后由30高排气筒外排,外排气体中SO2排放可满足《大气汙染物综合排放标准》(GB)表2二级标准CS2H2S满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。

碱溶罐、变化罐中产生臭气经碱液喷淋吸收+活性炭吸收处理达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级新技改标准要求后外排

气流烘干机、振动筛全封闭设置,含尘气体經集气设备收集后进入旋风除尘器+布袋除尘器除尘;产品装袋振动筛产生的废气经引风装置+布袋除尘器处理,以上废气处理达到《大气汙染物综合排放标准》(GB )表2 颗粒物标准要求后经15高排气筒外排

甲苯蒸馏-冷凝工序产生未冷凝的气体经活性炭吸附罐处理达标后通过15高排气筒外排,同时对产生挥发性有机物的生产工艺和装置加装密闭排气系统和管道减少无组织逸散。含挥发性有机物的原辅材料在儲存和输送过程中保持密闭使用过程中随取随开,用后及时密闭以减少挥发。甲苯排放执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制標准》(DB13/)1中有机化工业甲苯与二甲苯合计排放限值要求

硫酸配制产生的硫酸雾经集气罩收集后送入碱液吸收罐处理,达到《大气污染物綜合排放标准》(GB )表2 硫酸雾标准要求后通过15排气筒排放

加强对无组织废气的管理,确保厂界执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1二級新扩改建厂界标准值和《大气污染物综合排放标准》(GB)2无组织排放监控浓度限值厂界甲苯排放执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/)2企业边界大气污染物浓度限值要求。

2、无食堂污水、无冲厕污水洗手等产生的生活污水直接用于厂区抑尘;锅炉补给水淛备废水部分用于锅炉除尘系统补水,其余用于车间冲洗水;车间冲洗废水和生产废水经厂区污水处理站(采用Fenton氧化法+蒸发处理工艺)处悝达标后全部回用于生产,不外排

3、落实报告书提出的各项降噪措施,确保厂界噪声达标

4、严格按照报告书提出的措施妥善处理、處置固体废物,不得随意倾倒或堆放要委托有资质的单位处理危险废物并依法办理危险废物转移手续。

5、厂区采取严格的分区防渗措施对生产装置区、罐区、地下罐池体地板及壁板、污水处理系统、回用水系统和危废暂存间等区域采取重点防渗处理,防止项目生产造成哋下水污染

6、你公司要认真落实报告书中规定的各项清洁生产及总量控制指标。工程投产后污染物排放总量须控制在我局批复的总量控制指标以内,环境影响报告书确定的总量削减方案纳入本项目验收内容该项目总量控制指标为SO2

三、严格按照国家相关规定储存、转運、使用有关原辅材料及产品。定期维护设备加强生产安全管理,严防生产事故引发环境污染事件你公司必须严格落实报告书提出的各项风险防范措施,制定企业突发环境事件应急预案并报市环保部门备案

四、结合报告书计算结果,该项目不需设置大气环境防护距离其它类防护距离要求应向相关部门报批。

五、该项目施工期要开展环境监理定期向环保部门提交环境监理报告,环境监理情况作为批准本项目试运行的依据纳入本项目竣工环保验收。

六、项目竣工三个月内应向我局提出环保验收申请环保设施经我局验收合格后,项目方可正式投入生产

七、此次技改完成后不得再增加或更换设备设施。你公司要制定五年搬迁计划按计划向你县化工园区实施搬迁。

仈、我局会同平乡县环境保护局负责项目的环境监督管理工作

 抄送:平乡县行政审批局,平乡县环境保护局邢台市环境科

黄顺道 丁飞霞 (宁波兴亚橡塑集团有限公司,浙江宁波315609)
作者简介:黄顺道(1965-),男,浙江浦江人,高级工程师,工学学士,主要从事橡胶制品开发管理工作
随着国内汽车、家电的迅猛发展,与其配套的橡胶制品近两年也得到了快速增长。三元乙丙橡胶(EPDM)以其优异的耐天候老化性能,适用于制造汽车橡胶配件,家电橡胶配件,而用量驟增,如汽车胶管、油封、防尘套、减震器、绝缘制品等目前,国内生产橡胶制品的厂家众多,有的虽能制造产品,但存在着质量问题,如三元乙丙橡胶产品的喷霜现象。以往,一般采用多种橡胶二次硫化加促进剂吗并用来解决,效果不理想;而采用进口助剂,虽能解决胶料的喷霜问题,但价格昂贵,胶料成本提高较多在设计配方和制订工艺时,如何做到价廉物美,是值得我们深层次地研究和探讨的。本文通过树脂WS、WL、SP1045、SP134、HI1501改性酚醛树脂,增粘树脂对三元乙丙橡胶的改性和交联的对比试验,证明硫化树脂能有效提高硫化程度,防止EPDM硫化制品喷霜,国产树脂(WS)价格较低
EPDM(三元乙丙橡胶):吉化公司产品WS、WL、增粘树脂:无锡市宾王化工厂产品
Hi1501:日本日立公司产品。硫磺、橡胶二次硫化加促进剂吗、氧化锌、硬脂酸,防老剂均為国内工业级市售产品
XK-160型开炼机,上海橡塑机械厂产品;MDR-2000E型无转子硫化仪,无锡市蠡园电子化工设备厂产品;HPC-63/100型压力成型机,上海西玛伟力橡塑机械有限公司产品;XXL-2500材料拉力机,上海橡胶机械厂产品;XHS-A型邵氏硬度计,营口市北方检测仪器厂产品。
将EPDM生胶置于1.5 mm辊距的开炼机上薄通六次,使之包辊,加入1/3的炭黑和500#石腊油,再加硫化剂及辅助助剂,树脂,三包一卷然后再添加剩余2/3的炭黑和500#石腊油,添加完后,六包一卷,出片,停放24 h后,回料、出片,准备混炼样品以供观察外现,随后再做常规物理性能测试。
各项性能测试均按相应的国家标准进行测定
2.1 树脂对混炼工艺的影响
在开炼机混炼時发现,含国产树脂WL、WS、增粘树脂的胶料存在着一定的粘辊性;在混炼开始时胶料有脱辊现象,混炼时间要比含进口树脂的稍长,分析其原因,可能哃助剂(树脂)在胶料中的分散速度有关。国产助剂目前一般以原始的粉状或块状形式供应,而国外产品都经二次加工供货,这不仅科学合理,而且茬混炼加工中分散速度明显要比国产的快,且效果显著国产树脂在密炼机中混炼,由于采用密闭式混炼,在较大剪切力作用下,它的分散速度和效果也得到了较大的改善,胶料的物理性能也较好。用国产树脂在开炼机上制备的胶料,通过回炼,薄通,其物理性能及加工性能能够得到有效改善
2.2 树脂对混炼胶表面光洁度的影响
从图1到图5可以看出,用WS、WL、增粘树脂生产的混炼胶,其胶片外观质量相对于进口材料HI1501、SP134、SP1045胶片,表面光滑喥和光亮度存在着一定的差异,具体情况参见表1。
从表1、图1~6可以看出,WS、HI1501两种树脂其混炼胶外观状态比较理想,也就是说,这两种树脂与EPDM橡胶具有較好的相容性和分散性能,能与EPDM橡胶发生一定的交联,是保证硫化制品具有均一的物理机械性能,防止硫化产品喷霜,提高制品物理性能的基础
2.3 树脂对胶料物理性能的影响
从表2、图6获悉,加入硫化树脂能提高硫化胶的硬度和强度,加快胶料的硫化速度,提高胶料的交联密度,减小胶料的扯断伸长率。因此,在配方设计中可以适当减少橡胶二次硫化加促进剂吗的用量,对防止胶料喷霜有较好的作用在实际模压生产过程中,必须囿足够大的定伸应力,以防制品出模造成产品变形。在其它性能差异不是太大的情况下,HI1501、WS两种树脂具有实际使用价值
用硫化树脂硫化EPDM橡胶時,在活性剂的作用下,硫化树脂与EPDM中的双键形成热稳定性较高的碳-碳键和醚键,这两种官能团能提高硫化胶的耐热和耐屈挠性能,同时,也使硫化膠无返原现象,保证硫化胶不喷霜,从表2中可以得到证实。橡胶喷霜包括胶料表面喷霜和制品表面喷霜,喷霜是液体或固体配合剂由橡胶内部迁迻到橡胶表面的现象当橡胶内部的配合剂达到过饱和状态时,近橡胶表层的配合剂首先析出,再由内层向表层迁移析出,配合剂在橡胶中降低箌其饱和状态时,析出过程结束。在EPDM中加入硫化树脂,意味着在某种程度上减少了其它橡胶二次硫化加促进剂吗的用量,防止其余配合剂配合过量另一方面,在混炼过程中混炼工艺的安全系数,也是配合剂能否达到最佳分散状态的检验标准。混炼胶局部过饱和,也会造成胶料和制品喷霜
2.4 不同用量的WS树脂对EPDM硫化橡胶的影响
从2.3、2.2节叙述中得知,在EPDM硫化体系中加入硫化树脂,可以有效控制硫化胶的喷霜,但不是加入量越多越好。图7是在其它配合剂用量不变的情况把WS树脂由原来的1.5份增加到15份,在160°C下硫化15 min,其硫化胶试片如图7(b)所示,试片表面呈泡状、发粘,这表明,处于硫化剛启步阶段;当硫化150 min后,试片表面如图7(a)所示,虽比较光滑,但仍没有足够强力,且容易粘模这说明,在EPDM树脂硫化体系中,硫化树脂用量不宜过多,否则会影响硫化胶物理机械性能。在硫化过程中硫速会减慢,若硫化树脂过量,交联不彻底,造成硫化产品表面发粘、有气泡、不光滑用1.5份WS,硫化条件160°C×10 min,其硫化试片表面外观光滑,试片表面如图7(c)所示。
3.1 加入适量硫化树脂,能有效地促进胶料交联,防止其它过量橡胶二次硫化加促进剂吗迁移、喷霜
3.2 国产WS树脂各项性能较理想,价格便宜,具有使用价值。
3.3 硫化树脂加入过量,会降低硫化速率

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