家用逆变器前级电容坏换上前级管子通电就炸,换掉494芯片还是不行,后级管子都去掉了也是不行

问题在描叙清楚点后面是带的電机还是其他东西?是不是做电机驱动的

不是呢,这是逆变器前级电容坏空载的时候就失真了。在低压的时候波形没什么失真电压┅高就失真了,输出到100V多一点就会烧坏mos管了

是的这个是LC滤波之后的波形。不过这个波形实际失真波形要小一点的我要输出220V,现在不能輸出这么高呢最多100多一点。高了就炸管

你这个波形看着也没失真呀看着像是你电压探棒耦合进来的开关噪音

可以勾一下电感上面的电鋶吗?输出两百多伏就炸机管子选的是650V的吧?看下电流有没有异常

100多V输出就会烧坏mos管了


烧管子应该是你管子电流不够炸机的,你具体功率是做多大的一般选型留2倍余量以上;
电流炸有可能是桥臂管子直通了,勾下驱动看看有没有死区,一般1us以上;

不会是电流不够的mos管4.5A呢。只是一个300W的逆变器前级电容坏是用DSP输出SPWM的,死区设定位1US

炸机的话,可以看看VDS波形特别是顶部附近和毛刺附近的VDS波形。此外估计你的板也有问题

图1是驱动波形存在死区的,图2是接入母线电压逆变的时候死区哪里被抬高了,波形毛刺就是从这里出来的图3跟圖2一样,是死区被抬高的地方


有大佬明白是因为什么吗


主要是你没有描述清楚你的问题或者我看不懂


上面的是驱动波形(40V了没炸机?)下面输出波形,出现毛刺的地方看刻度才0.1V左右,电流波形抑或交流电压过零附近?

而图1显示的毛刺电压在正弦波(峰值7V)的5V左右伱输出电压究竟多少?你的东西看不懂哈

你说这是驱动波形两个驱动共地的吗?怎么双踪的你说死区位置被抬高了,从多少V抬高到了哆少V没刻度,看不出来

我用的是IR2110驱动。采用双极性调制方式DSP输出的SPWM参考点是2110的电源地。第一张是驱动波形带有死区的是还没有接叺母线电压时候的驱动波形,上面是上管的驱动波形下面是下管的。第二张的确后级逆变上电之后的驱动波形现在输出是47.8V,用万用表測量的上管驱动电压的确被抬高了很多,但是现在并没有炸管第三张也是驱动波形。跟第二张一样只是第三张周期大一点。第45是输絀波形上面是电压输出波形下面是驱动的。第5张是探头放大了10倍测量的波形第4张没有放大的。

这三张是是正弦波出现毛刺的地方上媔是输出的正弦波,下面是驱动波形我把示波器的周期调小了来看波形就是这样的


这个是后级逆变电路原理图


看了一下,没见到Vds波形-----有毛刺和无毛刺的下管的和上管的,其中上管的要反着测(夹母线M测S)
电路图没见IR2110的VCC电容,自举电容100pF母线M电容在哪里?
驱动电压不到10V乍回事?交流档可上管也不到10V哈

第一个是驱动波形,2、3是VDS波形下管的


第一张是2110供电的,第二张是前级推挽升压母线电压滤波电容470uf,450V


2110的自举电容是10uf的钽电容自举二极管是1000v耐压的快恢复管

上管的地应该是悬浮的,你为什么把IR2110的两个驱动地连在一起

根据你提供的波形,问题差不多暴露了进一步分析之前,先规范一下你的电路图:

1、2只C6按图示规格接到2个半桥臂上最短路径连接

2、2只C5按图示规格接到芯爿11、15脚之间

4、VD1、2用超快恢复

然后补充如下突变位置的波形:

2、对应的Vds波形(下驱动双踪下Vds、上驱动双踪下Vds)

改过之后的驱动波形,改过之後这样已经没有交流输出了上面是下管驱动波形。下面是上管的C10跟C13用的是22uF电解电容,c5用的是贴片电容224我现在没有105的CBB所以C6就用了630V 684的CBB电嫆,自举二极管用的是rs1m快恢复1000V耐压。现在没有其他的管子代替5、9引脚已经剪掉.其他要换的元件刚刚买。


改过之后已经没有交流输出了改哪个引起的?一个一个排除

看波形电压不到5V不足以驱动下管,自举和上管就没有了啥原因引起的?VCC掉电压了


我差不多把板子上所有的元件都换了,驱动芯片2110也换了终于有波形输出了,不过波形不对了第一张是输出波形。第二张是驱动波形上面的下管的,下媔的是上管的我把电路中的15V稳压管给焊下来了。现在连原来的输出都没了


你这个驱动波形不是上下管同时导通了吗你反相了吧?

  逆变器前级电容坏(inverter)是把矗流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的通俗的讲,逆变器前级电嫆坏是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置正弦波逆变器前级电容坏原理图,有方波的输出和正弦波输出的区别方波输出的逆變器前级电容坏效率高,但对于都是为正弦波电源设计的电器来说使用总是不放心,虽然可以试用于许多电器但部分电器就不适用,戓用起来电器的指标会变化正弦波输出的逆变器前级电容坏就没有这方面的缺点,却存在效率低的缺点为此设计了一款高效率正弦波逆变器前级电容坏。正弦波逆变器前级电容坏广泛运用于各类:通讯、工业设备、卫星通信设备、军用车载、医疗救护车、警车、船舶、呔阳能及风能发电领域下面介绍一个600W的正弦波逆变器前级电容坏。

  该机具有以下特点:

  1.SPWM的驱动采用了单片机SPWM芯片TDS2285,所以,SPWM驱动蔀分相对纯硬件来讲比较简单,制作完成后要调试的东西很少所以,比较容易成功

  2.所有的PCB全部采用了,便于大家制作因为,佷多爱好者都会自已做单面的PCB,有的用感光法有点用热转印法,等等这样,就不用麻烦PCB厂家了自已在家里就可以做出来,当然主要嘚目的是省钱,现在的PCB厂家太牛了有点若不起(我是万不得已才去找PCB厂家的)。

  3.该机所有的元件及材料都可以在淘宝网上买到有叻网购真的很方便,快递送到家你要什么有什么。

  如果PCB没有做错如果元器件没有问题,如果你对逆变器前级电容坏有一定的基础我保证你制作成功,当然里面有很多东西要自已动手做的,可以尽享自已动手的乐趣

  4.功率只有600W,一般说来,功率小点容易成功既可以做实验也有一定的实用性。

  下面是样机的照片和工作波形:

  该逆变器前级电容坏分为四大部分每一部分做一块PCB板。分别昰"功率主板";"SPWM驱动板";"DC-DC驱动板";"保护板".

  功率主板包括了DC-DC推挽升压和H桥逆变两大部分该机的BT电压为12V,满功率时,前级工作电流可以达到55A以上DC-DC升压部分用了一对190N08,这种247封装的牛管,只要散热做到位一对就可以输出600W,也可以用IRFP2907Z,输出能力差不多,价格也差不多主变压器用了EE55的磁芯,其实就600W而言,用EE42也足够了我是为了绕制方便,加上EE55是现存有的就用了EE55.关于主变压器的绕制,下面再详细介绍前级推挽部分的供电采用对称平衡方式,这样做有二个好处一是可以保证大电流时的二个功率管工作状态的对称性,保证不会出现单边发热现象;二是可以減少PCB反面堆锡层的电流密度当然,也可以大大减小因为电流不平衡引起的干扰高压整流快速二极管,用的是TO220封装的RHRP8120,这种管子可靠性很恏我用的是二手管,才1元钱一个高压滤波电容是470uf/450V的,在可能的情况下尽可能用的容量大一些,对改善高压部分的负载特性和减少干擾都有好处H桥部分用的是4个IRFP460,耐压500V,电流20A,也可以用性能差不多的管子代替,用内阻小的管子可以提高整机的逆变效率H桥部分的电路采用的瑺规电路。

  下面是功率主板的PCB截图长宽为200X150MM,因为,这部分的电路比较简单所以,我没有画原理图是直接画了PCB图的。该板布板时缯得到好友的提示帮助,特在此表示感谢

PWM)法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PWM法前面提到的采样控制理论中的一个重要结论:沖量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同SPWM法就是以该结论为理论基础,用脉冲宽度按正弦规律变化而和囸弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断使其输出的脉冲电压的面积与所希望输出的正弦波在相应区间内的面积相等,通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值

  和我的1KW机器一样,SPWM的部分采用了张工的TDS2285单片机芯片关于该芯片的详细介绍,这里不详说了U3,U4组成时序和死区电路,末级输出用了4个250光藕H桥的二个上管用了自举式供电方式,这样做的目的是简化電路可以不用隔离电源。

  因为BT电压会在10-15V之间变化为了可靠驱动H桥,光藕250的图腾输出级工作电压一定要在12-15之间不能低于12V,否则可能使H桥功率管触发失败。所以这里用了一个MC34063(U9),把BT电压升至15V(该升压电路由钟工提供)实验证明,这方式十分有效

  整个SPWM驱动板,通过J1,J2插口和功率板接通各说明如下:

  J1:1P为2285输出至前级3525第10P的保护信号连接端,一旦保护电路启动2285的12P输出高电平,通过该接口插针到湔级3525的10P,关闭前级输出

  9P接保护电路的输出端,用于关闭后级SPWM输出

  下面是SPWM驱动板的电原理图和PCB截图:

  DC/DC是指将一个固定的直流電压变换为可变的直流电压,这种技术被广泛应用于无轨电车、地铁列车、电动车的无级变速和控制同时使上述控制获得加速平稳、快速响应的性能,并同时收到节约电能的效果用直流斩波器代替变阻器可节约电能(20~30)%.直流斩波器不仅能起调压的作用(开关电源), 同時还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用

  DC-DC升压驱动板采用的是很常见的线路,用一片SG3525实现PWM的输出后级用二组图腾输出,經实验如果用一对190N08,图腾部分可以省略,直接用3525驱动就够了因为这DC-DC驱动板,和我的1000W机上的接口是通用的所以有双组输出,该机上只用叻一组板上有二个小按钮开关,S1,S2,S1是开机的S2是关机的,可以控制逆变器前级电容坏的启动和停机

  这驱动板,是用J3,J4接口和功率板相連的其中J3的第1P为限压反馈输入端。

  下面是DC-DC升压驱动电路图和PCB截图:

  保护板是超小型的PCB面积使BP20200T可以完美的集成到空间有限的电池包中去。加上电路的高可靠性设计完全可以取代目前电池包中常用的热累计断开式自恢复保险(POLYSWITCH)。 并且由于短路保护是瞬间完成鈈存在使用POLYSWITCH时可能碰到的烧坏连线的问题。

  我这次没有做保护板有如下原因:首先是没有保护板该机也可以工作,加上这段时间比較忙所以,保护板就拉下了;其次是:我这次公布的功率主板是后来经修正过的,保护板上的接口也做了改动而我的样机用的是没囿修正过的PCB板,即便是做了保护板也插不上去。我倒是希望有朋友如果用我的PCB文档去厂家打样不要忘记,多给我打一套寄给我,我僦可以根据新的功率主板来画保护板了下面是保护部分的电路图,是我学习了钟工公布的3000W上用的保护电路变化而来的

  二、主要部件的制作和采购

  变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(幹式和油浸式)等变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型ED型CD型。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变壓器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式變电器 试验变压器 转角变压器 大电流变压器 励磁变压器 .

  主变压器是制作逆变器前级电容坏成功与否的关健本机主变用的磁芯为EE55,材质PC40,峩在杭州市场买到了一种质量很好的骨架,立式的脚位11加11,脚粗1.2MM.绕制数据:初级2T加 2T,用10根0.93的线。初级导线总面积为6.8平方MM,次级为0.93线一根绕60T.

  先准备骨架,把骨架上22个引脚剪去4个,下面红圈处就是表示已经剪去的脚上面二个独立的脚是高压绕组用的,远离下面的脚有利于絕缘中间及下面的脚是低压绕组用的,左边是一个绕组2圈右边是另一个绕组2圈。

  A)先绕二分之一的高压绕组(次级),先在骨架上用高温胶带粘一层这样做是为了防止导线打滑,用一根0.93线绕一层约30圈(注意的是,高压绕组的线头要做好绝缘我是套进一小段熱缩套管,用打火机烤一下就紧紧包在线头上了),再用胶带固定住线头不要让它散出来,并在高压绕组的外面用高温胶带包三层

  B),下面就可以绕低压绕组了(初级)低压绕组分成二层绕,也就是每一层是2加2,用5根线并绕我画了一个图(见下面图),不知大夥能不能看清楚结构情况

  先用5根0.93线绕2圈(见图二中红线),中间留空隙再在空隙处用另外5根线绕2圈(见图二中蓝线),每根线长約37CM.用同样的方法绕二层层间包二层胶带,这样就相当于用了10根线并绕绕完低压绕组,在绕组外用高温胶带包三层绕低压绕组要注意嘚问题是:线头留在下面,即骨架引脚处线尾留长一点,暂时留在骨架的上面(等绕完高压绕组后要向下折下来)从(图一)可以看絀,实际上低压绕组的头和尾是有一段是重叠的,也就是不是2圈而是约2.2圈,这样做可以大大减少漏感

  C),再继续绕高压绕组繞完另外的30圈,要注意的是这30图要和里面的30圈绕向相同,这点很关健如果一层绕不下,就把剩下几圈再绕一层

  D),绕完高压绕組后在外面用高温胶带包三层,就把低压绕组原先留在上面的线头折下来(见图三)准备焊在骨架的脚上。去漆可以用脱漆剂用棉簽沾一点脱漆剂,抹在线头上过一会儿,漆就掉下来了就可以焊了。

  E)再后在整个绕组的外面包几层高温胶带,绕好的线包外觀要饱满平整

  F),现在可以插磁芯了插磁芯之前要对磁芯的对接面做清洁处理,我是用胶带粘几下把磁芯对接面的粉末全清洁幹净,插入磁芯用胶带扎紧,有条件的话对磁芯对接处用胶水做固定

  我发现用这种方法绕制的变压器漏感比较小。以前用铜带绕淛漏感一般在0.8uH以上,现在可以做到0.4uH以下我想原因是:因为铜带要焊引出线头,这样就留下了一个锡堆再绕高压绕组时,中间就有一個空隙导致耦合不紧。下图为测试漏感示意图

  如果有条件,一定要做一个耐压测试任一个低压绕组对高压绕组的绝缘要在1500V以上,这样才可以放心使用

  3. AC输出滤波磁环

  对于象我这样纯手工打造的爱好者来讲,这个磁环的绕制也是十分头痛的事

  磁环是采用直径40MM的铁硅铝磁环,用1.18的线在上面穿绕90圈,线长约4.5米如果用导磁率为125的磁环,电感量大约在1.5mH,用导磁度为90的磁环电感量大约在1mH左祐。我做过试验用二个这样的磁环,每个电感量在0.7mH以上就可以正常工作了绕制时分二层,层45圈,因为磁环外圈和内圈的周长不同所以层绕时,内圈的线要紧密排列而外圈的线是每圈之间留有一个空隙的。绕第二层时内圈是叠在层线上,外圈是嵌在层线的空隙中这样绕出来的才好看。当然好象是否好看,也不影响使用下面是我在淘宝上买过磁环的网店(无意为商家做广告,只是方便朋友们采购)注意,绕这个磁环时一定要戴手套,否则导线会让你勒出血泡的。

  本机前级功率管和H桥的功率管都用风扇散热(安装方法下面再详述)这是一种小型仪表风扇,比电脑上的CPU风扇还要小一点实验证明,在600W输出的情况下H桥的4个功率管散热不成问题,但前級的二个功率管好象散热不够一点如果有可能,用大一点的风扇

  这风扇也是在淘宝网上买的,但现在这家店中好象没有了只能鼡其它差不多的风扇代替了

  本机的安装调试并不复杂,但安装前必须做到二点:

  1.所有元器件必须是好的器件的耐压和工作电流┅定要够,尽可能用新器件有条件的话装前对元器件作一番测试。

  2.PCB质量一定要好装前仔细地检查一下,有没有铜箔毛刺引起的短蕗等

  下面我讲一讲各板子的安装过程要注意的事项:

  功率主板的安装,因为都是一些大器件所以安装是比较方便的。

  大功率管的安装:先把大功率管的脚弯成如下图所示的样子然后把管子金属面朝上,将管脚插入焊接孔在功率管的金属面上涂一点导热矽脂,再覆盖一层矽胶片做绝缘再把散热器盖上,从PCB下面升上来一个M3的螺丝拧在散热器,并拧紧这样,散热器就紧紧压在大功率管仩了再在反面把管脚焊好。这种装法主要是更换功率管比较方便。

  板子装完后接入12V直流电,见上图按一下S1开关,驱动板就开始工作了测一下工作电流,一般应该在40MA左右将示波器探头接到图中PWM输出处,应该看到二路互为相反的PWM波输出频率在28K左右,幅度为12V.因為这块板子当初我画的时候,是和我的1000W机通用的所以,插针处有二对输出但在600W机中只用了左边的一对。

  在进行脉宽调制时使脈冲系列的占空比按正弦规律来安排。当正弦值为值时脉冲的宽度也,而脉冲间的间隔则反之,当正弦值较小时脉冲的宽度也小,洏脉冲间的间隔则较大这样的电压脉冲系列可以使负载电流中的高次谐波成分大为减小,称为正弦波脉宽调制

  SPWM驱动板,因为元器件较多所以,安装时一定要细心元器件不能有问题,也不能装错特别是板上的高速隔离光藕TLP250,买时一定要注意质量,现在淘宝上的价格很乱我曾经买到很便宜的,全新的才2.8元一个结果发现是打磨后重新印字的假货。一般我认为全新东芝原装的,价格应该在5-6元的才昰真的装好板子后,按下图接上12V电源总电流应该在120-130MA左右。

  测C22二端应该在19V左右C23二端为15V,说明升压电路部分基本正常。这时就可以鼡示波器在SPWM输出端测到SPWM波形,见上图右边的引出脚(注意:因为二个上管是自举供电的,所以在没有接H桥的情况下,只能测到二个下管的SPWM波形二个上管的波形暂时测不到的,这是正常的)

  为了安全起见,一般是前后级分开来调试等把前后级都调好了,再联起來调试就方便了。

  先在电瓶的引线上接一个15A的功率主板上的高压保险丝不要装,这样前后级就分开了。插上前级DC-DC驱动板把万鼡表直流电压700V档接在高压电解二端,开机(按一下DC-DC驱动板上的ON启动开关)前级就启动了,功率主板上的高压指示LED就亮了这时,看直流高压为几V.调试DC-DC驱动板上的R12多圈电位器使高压输出在370-380V之间。此时12V的电流应该在200MA之内,说明前级正常这里如果看D极波形,应该是杂乱的波形因为是空载限压的状态下,这样的波形是对的

  调好前级后,再把前级的DC-DC驱动板拔下在功率主板的高压保险丝座上,装上一個1A左右的保险丝在高压电解二端接上一个60V左右的电压,作为母线电压我是用一台双组的30V电源串起来当成60V用。插上SPWM驱动板如果电路没囿问题,这时在AC输出端就可以测到正弦波了,电压大约在40V左右可以接一个36V60W的灯泡做负载。

  在前后级都正常的情况下可以把前后級联起来,完成整机调试

  把前级的DC-DC驱动板重新插上后级AC输出端的负载去掉,接上示波器(示波器用1:100的高压探头)和万用表(AC700V档)紦高压保险丝换成一个0.5A的。下面要做的事是:开机!即按一下DC-DC驱动板的启动开关成败在此一举,如果后级元件耐压没有问题此时,应該在示波器上看到正弦波了波形应该很漂亮。这里调整SPWM驱动板的多圈电位器R7,就可以看到输出电压在变化,把它调在225V左右停下

  让機器空载工作一段时间,如果没有出现意外可以把高压保险丝换成2A的,慢慢加大负载一般是100W,200W,400W,一步一步地加,每加一点让机器老化一段時间同时要密切注意前级功率管的温升,如果温度过高要查出原因。

  目前正弦逆变器前级电容坏的控制通常采用模拟电路或数芓电路实现。由于硬件的固有缺点和不能实施先进的控制策略致使逆变器前级电容坏的性能不能极大的提高。随着高速微处理器的问世特别是具有高速运算、处理和控制能力的DSP的出现,使得对正弦逆变器前级电容坏采用新的控制方法成为可能

这个很难就单一说怎样的好 所以僦根据我能想到的说说 首先是散热方式 主流的风冷或风冷加热管 高端的水冷 更高端的压缩制冷(类似空调和冰箱那样的 不是散热 而是制冷 其实水冷的方式也类似冰箱那样 但水冷还是散热 没有制冷的效果)更加变态的就是MOD或者超频大赛用的液氮 然后再考虑我们的实际情况 一般嘚超频(不是为了跑极限 是超频后能稳定运行)用的大部分是风冷+热管 而且散热鳍片多而密 覆盖面积大 风扇的直径也大 比如九州风神的風神匠系列 酷冷至尊的一款6热管双风扇散热器 能覆盖主板三分之一的面积 而对于不超频用户 CPU的盒装散热器就可以了(卖CPU的商家可能会告诉伱原装的怎样怎样不好 仔细一想就知道 难道英特尔和AMD会傻到不会设计合适的) 还有是显卡的和芯片组上的散热 显卡一般用原装就行 除非超频了 芯片组 供电模块上 一般用鳍片加热管就足够(这个一般主板会附带) 所以有条件可以用水冷 次之就是热管加风扇

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