美的空调电压插电压机直接工作,如何修电路板

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美的新变频机维修案例(内部资料)新手必看
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市场新变频空调维修案例收集
分部 + 网点名称& & & & 江西分部+南昌市西湖区捷联电器维修中心
案例名称& & & & 冷凝器焊堵造成制冷效果差
产品使用环境及各项测试参数描述:
电压& & & &  220& & & & 出风口温度& & & & 20 
电流& & & &  3.8A& & & & 进风口温度& & & & 23 
使用场所及面积& & & &  12& & & & 制冷剂& & & & R410a 
详细故障内容描述:
该机自安装启用时用户就一直反映制冷效果极差,安装单位多次上门加氟无效,后更换压缩机重新抽空加氟仍未排除故障
原因分析及处理的思路、步骤:
整机拆回维修部,连接系统抽真空30分钟,定量灌注R410a制冷剂850g。
开机后检测小板测运行频率46HZ,T1、T2温度22左右,运行电流2.2A,系统压力12Mpg。
因环境温度低,帮使用检测小板将运行效率提升至65HZ,此时运行电流3.8A,系统压力0.8Mpa,连接管回气管有结露现象,但T2仍旧只有20度,与T1温差只有2度,外机风口温度也无明显热风感,初步判定系统节流有问题。
拆开外机右侧板,压缩机高压管烫手,过四通阀经冷凝器分枝管后,发现冷凝器只有上半部分有热量散发,下半部分为常温,测T3温度也只有23度左右。
步骤四:通过以上数据判断,经分枝管后冷凝器下半部分有焊堵情况
解决措施:
更换外机冷凝器,重新抽空定量加注制冷剂,试机制冷正常,T2传感器温度8度
产品改进建议:
市场新变频空调维修案例收集
分部 + 网点名称& & & & 北京----北京广诚兴华制冷设备维修中心
案例名称& & & & 蒸发器焊接过厚管压流量小导到噪音大
提交人姓名& & & & 高占军& & & & 职务& & & & 维修变频工程师
产品使用环境及各项测试参数描述:
电压& & & & 220V & & & & 出风口温度& & & & 18℃ 
电流& & & & 5.1 & & & & 进风口温度& & & & 30℃ 
使用场所及面积& & & & 12㎡ & & & & 制冷剂& & & & R22 
详细故障内容描述:用户报修空调噪音大.上门检测电压220V,电流5.6A,氟压7.4mpa,机器运动后噪音过大.据用户反映安装单位更换过外机,但故障未排除.因此初步判定为内机故障.仔细听连接管好像有东西,在观察声音时大时小,从头找一遍未发现连接管有加长或有拆弯处,拆开室内机检查发现一蒸发器一处焊接处焊接过厚,可能有半堵现象而导至管压流量变小,频率上来时声音过大,将焊接处拆除从新补焊加氟后试机正常.
原因分析及处理的思路、步骤:
步骤一:用户报修空调噪音大.上门检测电压220V,电流5.6A,氟压7.4mpa,机器运动后噪音过大.据用户反映安装单位更换过外机,但故障未排除.因此初步判定为内机故障.
步骤二:仔细听连接管好像有东西,在观察声音时大时小,从头找一遍未发现连接管有加长或有拆弯处
步骤三:拆开室内机检查发现一蒸发器一处焊接处焊接过厚,可能有半堵现象而导至管压流量变小,频率上来时声音过大.
步骤四:将焊接处拆除从新补焊加氟后试机正常.
解决措施:截除原冥顽接处从新补焊加氟
产品改进建议:内机出厂前充氮气检测,这样能大量减少内机蒸发器漏或半堵现象,从而减少退换机量,同时也能更有效的判断是否为安装原因.
注:故障内容描述要详细,维修处理的思路及步骤要清晰。
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分部 + 网点名称& & & & 沧州中心--廊坊鑫联
案例名称& & & & 冷凝器堵
产品使用环境及各项测试参数描
电压& & & &  220& & & & 出风口温度& & & &  29
电流& & & & 11 & & & & 进风口温度& & & &  31
使用场所及面积& & & &  17& & & & 制冷剂& & & & 410A 
详细故障内容描述:不制冷。不定时出现P0,P46保护
原因分析及处理的思路、步骤:
步骤一:根据用户反映的情况,初步判定检修范围在外机。压缩机过流和模块过流保护上。将机器设定为额定制冷状态,检测系统低压侧压力,低压回气压力为0.2MP电流为11A,停机测静态压力为1.6MP,初步判定系统不缺冷媒。
步骤二:根据回气压力偏低,运行电流过大的现象,可以判定为系统高压侧堵塞,检测空调安装情况,无加长管路,无管路折扁现象。
步骤三:检测高压侧是否堵塞,开机,关闭低压阀,松开高压纳子,看是否有制冷剂排出,经查有少量制冷剂排出.关机,5分钟后松开低压阀有制冷剂液体排出。初步判定室外机高压侧堵塞
步骤四:切开外机过滤器与毛细管接口,发现无制冷剂排出,在次割开过滤器仍无制冷剂排出,割开四通阀与冷凝器连接口有制冷剂液体排出。判定为室外机冷凝器堵塞
步骤五:仔细观察发现冷凝器上部U型管有焊接过的痕迹,怀疑此处堵塞,焊开后发现焊口堵塞.
解决措施:
清理外机冷凝器,重新焊接,抽空、加制冷剂。额定制冷模式开机运行,回气压力为0.9MP,运行电流3.1A,运行正常。40分钟后无P0保护,制冷效果良好,用户满意.
产品改进建议:
注:故障内容描述要详细,维修处理的思路及步骤要清晰。
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分部 + 网点名称& & & & 常德分部+岳阳县华鑫
案例名称& & & & 室内机电加热支撑架固定螺丝松导致室内机噪音大
产品使用环境及各项测试参数描述:
电压& & & & 216V & & & & 出风口温度& & & & 12 度
电流& & & & 5.4A & & & & 进风口温度& & & & 29 度
使用场所及面积& & & & 家庭 & & & & 制冷剂& & & & R410A 
详细故障内容描述:安装不牢固,贯流风轮裂烂,塑封电机坏,结构件松动。
原因分析及处理的思路、步骤:
步骤一:上门检查室内机安装规范,试机检查,室内机运行时有轻微振动,产生噪音,初步判断为室内机贯流风轮缺齿或风轮紧固螺钉松。
步骤二:断开电源,拆开室内机面框,检查风轮无缺齿现象,风轮紧固也无松动,怀疑塑封电机引起噪音。
步骤三:更换同型号塑封电机后,试机故障依旧,排除风轮和电机故障。
步骤四:重新拆开室内机,当检查室内机风道时,发现电加热支撑架固定螺丝松,导致内机运行时电加热支撑架松动,产生振动噪音。
解决措施:将电加热支撑架固定螺钉拧紧后,试机运行正常,无噪音,用户满意。
产品改进建议:希望今后空调在结构部件做得更结实,精密。
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分部 + 网点名称& & & & 常德美的销售公司+岳阳同兴
案例名称& & & & 室内机冷凝水水管接入落水管中的回气导致室内机不定时的发出低沉“嘀嗒嘀嗒”异声。
产品使用环境及各项测试参数描述:
电压& & & & 232V & & & & 出风口温度& & & & 13.4 
电流& & & & 10.8A & & & & 进风口温度& & & & 28.2 
使用场所及面积& & & & 32平方米& & & & 制冷剂& & & & R410A
详细故障内容描述:由于室内机冷凝水水管接入用户整栋楼的落水管中,落水管中的回气导致上述故障。
原因分析及处理的思路、步骤:
步骤一:上门首先详细向用户了解情况后,开机运行制冷模式,不到3分钟,就出现很沉的嘀嗒嘀嗒声。把面板拆开后,听听声音是从哪里产生的,好像是从离心风轮那里发出的。拆下风轮后,声音消失。此时以为故障点已找到,刚准备抄条码申请配件,上述故障再次发生。
步骤二:把离心风轮重新装好试机,开机1小时,都没有发出上述声音。刚准备把空调复原时,故障再次发生。在开机运行状态下,小心翼翼的把导流圈拆下,看看是否变形,此时声音再次消失。仔细观察导流圈,内圈有磨擦过的痕迹,用裁纸刀把导流圈劈掉1毫米后装上。试机2.5小时故障没发生。到了晚上24点用户来电,空调关机后,那种低沉的“嘀嗒嘀嗒”声又出现了。他还说我们的美的空调是不是会闹鬼,我只好预约第二天上门维修了。
步骤三:开机运行,声音马上出现,拆下安装板,声音消失,试机3小时后,关机,故障又出现,这种声音持续15分钟后消失,继续观察10分钟后故障又出现。此时把思路重新整理下后,逐个故障回放分析,是否是哪里灌风产生共鸣呢?
步骤四:把空调的连接管处封严,开机故障还是不能排除。再把冷凝水管拔掉,此时故障消失,反复开关机,试机4小时,故障一直没出现。重新把冷凝水管接上,故障马上出现。我顺着冷凝水管通向落水管的连接口,此时我恍然大悟,安装师傅当初按照用户的要求把连接
口用封箱胶纸封严了。由于用户是住4楼,落水管又连接到下水道里。只要下水道的检修口有风吹入,回到落水管里经过冷凝水管到空调室内机,风经过这么多折射和阻力会产生各种不同的声音。我这个可能是个特殊吧!望各位同行吸取教训,以免在维修过程中少走弯路!
解决措施:把冷凝水管与落水管连接口的封箱胶纸去掉!
产品改进建议:我衷心建议我们的安装师傅做事前,多加思量后在做!
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分部 + 网点名称& & & & 四川成都 乐山黔龙
案例名称& & & & 柜机T2管温传感器线组与电辅加热管相碰融化漏电短路导致室内显示E2传感器故障及改进
产品使用环境及各项测试参数描述:
电压& & & & 220 & & & & 出风口温度& & & &  
电流& & & &  & & & & 进风口温度& & & &  
使用场所及面积& & & & 家庭 & & & & 制冷剂& & & & R22 
详细故障内容描述:新机安装,制冷试机正常,制热试机半小时后,突然停机不工作
原因分析及处理的思路、步骤:
故障范围:室内电控、T2管温传感器、T2传感器线组
步骤一:将变频检测仪插到室外机电路板标有TESTPORT的插座上,开机查询显示E61保护,E61故障为室外机管温传感器。
步骤二:用万用表检查T2管温传感器约200欧姆,阻值异常。
步骤三:考虑到是新安机,且制冷试机时正常,制热半小时后才出现故障,且T2传感器故障面只涉及室内电控及传感器部件。测主板T2输出电压5V正常后,拆机更换T2传感器时发现传感器线组与电辅加热管相碰,电辅加热器工作时发热烫坏T2传感器线组绝缘层漏电。最终确定了故障所在。
解决措施:更换T2管温传感器线阻,重新调整固定T2线组远离电辅加热器后试机运行正常。
产品改进建议: T2传感器线组走向规范,远离电辅加热器,并用支架固定
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谢谢分享!!!!!
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谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
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谢谢分享,楼主辛苦了。
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美的变频空调控制电路原理分析及故障排除
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美的变频空调电控知识和维修方法(多图教材)
一.变频空调基本原理概述
·交从能量的转换上可把变频控制分为交流到交流变频与交流->直流->交流变频。 ·对家用电器的变频控制而言,不管是交流变频还是直流变频都是通过交流->直流->交流的方式来实现变频运转的。 · 要得到可调频率的交流电,首先要把220V-240V的交流电通过整流、滤波转换为直流电,再通过变频模块将直流电变为可调频率的交流电,从而完成变频的过程. 交流变频原理:
电动机(压缩机)转速公式:n=60f(1-s)/p
n—压缩机转速 f—压缩机供电频率
p—电机极对数 s—转差率
交流异步电动机都满足以上这个公式,变频的原理就是改变压缩机的供电频率(f);在p与s不变的情况下,压缩机运转速度就会随着频率的变化而变化。
从转速公式中还可以得出,改变极对数(P)和转差率(S)也可以改变压缩机的转速,但可操作性不强,体积和重量都会增加。 变频控制器原理框图 二.变频电控主要部件1.变频模块 变频模块是实现由直流电转变为交流电从而驱动压缩机运转的关键器件,又称为IPM模块。它是一种智能的功率模块,它将6个IGBT管连同其驱动电路和多种保护电路封装在一起。 模块保护包括:过流、过压、欠压、短路、过热2.整流桥堆整流桥的作用是: 将交流电源变为直流电。 直流输出电压值=输入交流电压*整流系数1.414(约300V左右)。
目前使用型号T25VB60(25A/600V) T15VB60(15A/600V) 室外电控盒中另外一个整流桥堆不做整流用,而是用做一对二极管,配合电抗器,用以提高整机功率因素。3.大电抗器 变频空调室外控制器一般都有大电抗器,目的是为了提高整 机的功率因素及通过谐波电流测试。为了符合3C标准,通过谐 波电流测试,我们在分体机上采用了两个电抗器的无源功率因 素矫正方法。 4.滤波器 为了通过EMC测试的干扰功率及干扰电压测试而采用的一种 一体化滤波器件。 2.整流桥堆 5.大直流滤波电容 电解电容,用做直流电源滤波,视功率不同,每套控制器使用3-6个(560uf/个)。
6.放电管 用以防止雷击损坏电控。 目前使用放电管参数为3600V。 7.光耦 用于芯片到模块间驱动信号的传送及隔离,另外在室内外通讯上也使用。室外控制板一共使用了9个光耦器件。8.电子膨胀阀: 电子膨胀阀由本体部、线圈部构成。驱动方式为永久磁体型步进电机直动式。其内部结构及外观图如下所示:三.变频空调放电保护电路原理当变频室外机发生雷击,雷电串入火线(L)或零线(N)时,压敏电阻及AS3真空放电管导通(短路),火线或零线上的高压电分别通过R1、R2压敏电阻及AS3真空放电管将高压泄放到电网的地线中,保障产品电子电器零部件不被击穿、损坏。三.变频空调不接地线的危害1.通电状态下,由于电源无接地线,导致220V交流电经C 67、C66两个高压电容分压,见上图:万能表测试为1 10V的电压,该点直接与室外机外壳相连,导致外机金属外壳带电,存在安全隐患。2. 当变频室外机发生雷击,雷电串入火线(L)或零线 (N),由于无接地线,高压无法通敏电阻、放电管泄放到 电网的地,导致存在高压患入低压,击穿电子电器零部件的 隐患。3.变频机感性负载较多,在不接地线的情况下,机身外壳积累 的感应电及外界的干扰信号无法泄放到电网的地,它易通过 放电管反串入整机通讯系统,干扰通讯信号,导致通讯信号 不可靠,出现E1通讯保护隐患。四.变频空调室外机(旧款)原理图四.变频空调室外机(新款)原理图四.变频空调室外机开关电源原理图四.变频空调新旧控制方式原理四.变频空调通讯电路原理图四.变频空调通讯原理当通信处于室内发送、室外接收时,室外OUTDOOR-TXD 置高电平,室外发送光耦IC21始终导通,若室内IN-TXD发 送高电平“1”,室内发送光耦IC2导通,电流环闭合,室内接 收光耦IC1、室外接受光耦IC20导通,室外OUT-RXD接收 高电平“1”; 若室内IN-TXD发送低电平“0”, 室内发送光耦 IC2截止,电流环断开,接收光耦IC1、IC20截止,室外 OUT- RXD接收低电平“0”,从而实现了通信信号由室内向 室外的传输。同 理,可分析通信信号由室外向室内的传输 过程。四.变频空调直流风机驱动原理图四.全直流风机控制原理接线图三.全直流室内外风机控制原理室外直流风机工作原理与直流压缩机基本相同。 Vc为高压直流供电部分提供的直流电源,供风机绕组工作使用,300V左右,由于用户电源电压有高有低,因而Vc实际在200V-375V之间; +15V电压为风机内电路板的工作电源电压; Vsp为风机转速控制信号,室外主控芯片发出的外风机风 速控制信号为+5V的脉冲数字信号,经过数模转换电路 ,转换为+15V的模拟信号,即Vsp,控制电机内电路板 以 产生PWM电压波形;风速反馈信号为12脉冲/转,脉冲 幅值+15V,因主控板芯片工作电压为+5V,因此需在电源 板上将其转换成+5V的信号后,才能供给外主控芯片以检 测外风机转数。五.变频空调接线原理图六.变频空调故障分析及维修的方法1、变频空调检测仪查询方法: 将变频空调检测仪连接到室外机电控盒预留的对接线接口上。按压“查询”按键,进入查询显示模式显示屏显示Fr(运行频率)。2、按压键选择所需查询的信息,查询信息顺序如下:OT(预留)、FL(室外限频状态)、CF(压缩机故障状态)、SF(室外机故障状态)Sn(当前室内机状态)、od(运行模式)\Lr(膨胀阀运行开度)、Pr(直流风机运行转速)、oF(室外机故障)、nF(室内机故障)、dT(室外负载目标频率)、TT(室内设定温度)、Uo(电压值)、dL电流值)、TH(回气温度温度值)TP(排气温度温度值)、T4(室温环境温度值)、T3(室外管温温度值)、T2室内管温温度值)、T1室温温度值)、Ft(室内目标频率、Fr(运行频率)。3、根据查询信息显示的故障代码或显示值,判断故障的具体部位,并将故障排除。再按压一次“查询”按键,退出查询显示。2、变频空调进入额定制冷模式检测系统压力的操作方法:
接通整机电源,将遥控器设定制冷模式,风速为高风开机。 10秒钟内连续按遥控强劲键6次(或6次以上) ,显示屏出现 FL显示,整机进入额定制冷模式运行。压缩机的运转频率固 定为额定测试频率,室内外风机风速固定为额定测试风速。 整机进入额定制冷进行模式运行稳定后,可将复合压力表充 注软管与低压阀充注口联接检测系统压力,0.6-1.0MPa为正 常,若系统压力偏低,则需补充冷媒。3、变频空调低温压缩机预热功能(室内外芯片) 室外主继电器闭合的前提下,室外温度 室外主继电器闭合的前提下,室外温度 预热方法(室外机功能) 以小电流的方式从压缩机接线端引入压缩机,使压缩机在不转动的情况下因线圈发热而达到预热效果。 预热解除条件: 当室外温度>5℃时或用户开机使压缩机起动时,预热状态即解除。4、E1室内外机通信故障维修: 步骤一:用万用表交流700V电压档检测室外机接线座零线N与通讯线S之间的电压。 若测试显示的电压为零,则说明通讯线组开路、老化或接触不良,需更换带屏闭信号的线组。 若测试显示的是一个固定不变的电压值,说明故障点在室内,可更换室内外主板。 若测试显示的是3—50V变化的电压值,说明故障点在室外机,则进入下一步。 步骤二:检测整流桥是否有交流220V输入,若有输入则检测整流桥是否有直流300V输出,若无输出则更换整流桥,若有输出则进入下一步。 步骤三:检测模块直流300V是否正常,若无300V直流,则检测电抗器是否开路,若有则进入下一步。 步骤四:通过室外电源板故障指示灯的闪亮判断光耦的5V电源工作电压是否正常,若故障指示灯不闪亮则说明模块开关电源无5V电源输出,可更换可直接更换变频模块,若有5V输出,则说明故障点在室外电控盒组件上,可更换室外电控盒组件。5、E3室内风机失速故障维修: 当出现E3风机速度失控时,首先重新上电开启空调,目测室内电机是否能旋转50秒.第一种情况,室内电机完全不转的检修方法: 步骤一:检测电机强电输入端子P(红线)与N(黑线)之间300V是否正常。若无300V直流电压则更换室内主板。若有则进入下一步。 步骤二:检测电机弱电输入端子N(黑线)与白线之间15V是否正常,若无15V直流电压则换室内主板。若正常则进入下一步。 步骤三:检测室内主控板电机转速控制信号端子(黄线)与N(黑线)之间是否有2.7V左右的控制电压输出,若无输出,可直接更换室内电控板。若有输出则故障点在电机上,可更换室内电机。 第二种情况.室内电机运转50秒后出现风机失速的检修方法: 断开整机电源,待放室内机电容放电完毕后拔出室内电机插子,用万用表电阻档测量电机反馈端蓝线与N黑(线)线之间的电阻,正常情况下阻值为6000欧姆左右,当测阻值为无穷大或零时更换室外室内电机,若阻值正常则故障点在电控板上,可更换室内电控主板。6、E7室外风机失速故障维修: 当出现E3风机速度失控时,首先重新上电开启空调,目测室外电机是否能旋转50秒.第一种情况,室外电机完全不转的检修方法: 步骤一:检测电机强电输入端子P(红线)与N(黑线)之间300V是否正常。若无300V直流电压则更换室外电控板。若有则进入下一步。 步骤二:检测电机弱电输入端子N(黑线)与白线之间15V是否正常,若无15V直流电压则换室外电控板。若正常则进入下一步。 步骤三:检测室外主控板电机转速控制信号端子(黄线)与N(黑线)之间是否有3.9V左右的控制电压输出,若无输出,可直接更换室外电控板。若有输出则故障点在电机上,可更换室外电机。 第二种情况.室外电机运转50秒后出现风机失速的检修方法: 断开整机电源,待放室外机电容放电完毕后拔出室外电机插子,用万用表电阻档测量电机反馈端蓝线与N黑(线)线之间的电阻,正常情况下阻值为9900欧姆左右,当测阻值为无穷大或零时更换室外室外电机,若阻值正常则故障点在电控板上,可更换室外电控主板。7、IPM模块故障维修: 模块保护一般是由于模块本身故障、模块散热不良、空调运行功率过大超过模块限值等导致。出现模块保护的检修方法:第一种状况:若上电在待机状态下出现模块保护,则说明模块本身已经损坏,可直接更换模块。第二种状况:运行过程中出现模块保护的检修方法。 步骤一:观测室外机散热是否良好,是否因为回风短路或外风机散热不良造成模块组件工作环境温度过高出现模块保护。 步骤二:若散热良好则检测模块300V直流输入电压是否正常,若不正常则更换电源板。若正常则进入下一步。 步骤三:检测压缩机绕组是否平衡,是否存在短路及漏电,若存在绕组短路或漏电检,则更换压缩机,若正常则进入下一步。 步骤四:检测模块与散热器上的散热膏是否风化造成散热不良出现模块保护,可更换模块组件处理。8、P1电压过高或过低保护 变频机电压检测原理是通过焊接在室外电源板上的变压器降压取样或通过大功率电阻对直流300V电压进行分压采样两种方式检测监控电网电压的波动,出现电压过高或过低保护的检修方法: 步骤一:用万用表检测用户电网电压220V是否正常,正负不超过10%。若电压波动大,可建议用户选配稳压器,如果用户电压稳定则进入下一步。 步骤二:若用户电压稳定则说明故障点在室外电路板上,可更换室外电源板或电控组件。9、P4直流变频压缩机位置保护故障维修: 出现压缩机位置保护故障的检修方法P4直流变频压缩机位置保护,可用万用表电阻档在整机断电状态下,单独测试压缩机U、V、W三相绕阻的阻值是否平衡,如果检测结果阻值不平衡,则更换压缩机,如果阻值正常,可更换室外电控盒。10、压缩机排气温度保护故障维修:
当排气温度超过108度而不到115度时立即限频,若排气温度降到低于 90度以下时,则解除限制,恢复正常。当排气温度超过115度历时9秒 钟时,停压缩机,直到排气温度低于90度以下时,重新开机。室内实 际计时是5秒,采样及通讯延时约4秒。出现压缩机排气温度保护故 障的检修方法: 步骤一: 用复合压力表检测系统压力是否正常(0.4-0.6MPa),若系统压力偏低则补加冷媒,安定棵若系统压力正常则进入下一步: 步骤二:根据排气温度传感器温度阻值表 ,对应温度计环境温度值 ,用万用表电阻档测试排气温度传感器阻直是否正常,则阻值漂移,则更换传感器,若阻值正常则更换室外电控主板。11、P2压缩机顶部温度保护功能故障维修: 出现压缩机顶部温度保护功能故障的检修方法:
第一种情况: 对于不可恢复的压缩机顶部温度保护故障的检修方法:断开整机 电源,用万用表电阻档测试压缩机顶部温度保护器两端阻值,若 测试结果阻值为无穷大,则更换顶部温度保护器。若测试阻值为 零,可直接更换室外电控组件。
第二种情况: 频繁出现顶部温度保护,但可恢复的的检测方法:用压力表检测 系统压力,若系统压力偏低,可补充冷媒处理。12、制冷蒸发器低温保护故障维修: 当室内蒸发器温度降到7℃以上,则限制解除;当室内蒸发器温度降至5℃时恢复。出现蒸发器低温保护的检修方法: 步骤一:将插在蒸发器半圆管套筒上的T2传感器拔出,通电开机检测若保护消除,则需检测室内风量、蒸发器背部是否脏堵及系统是否缺冷媒。若保护未消除则进入下一步。 步骤二:测试传感器阻值是否有漂移,可用10K/0.25w固定电阻代替T2管温传感器,如保护消除,则更换T2管温传感器,若保护无消除,则更换室内电控主板。13、制冷冷凝器高温保护故障维修: 当室冷凝哭温度上升> 55℃,以频率下降一次运行1分钟的规则降低频率运行,直到该温度维持在52-55℃之间为止;若此温度下降到 步骤一:将插在冷凝半圆管套筒上的T3传感器拔出,通电开机检测若保护消除,则需检测室外机风量是否过低,室外机散热是否不良、冷凝器背部是否脏堵。若保护未消除则进入下一步。 步骤二:测试传感器阻值是否有漂移,可用10K/0.25w固定电阻代替T3管温传感器,如保护消除,则更换T3管温传感器,若保护无消除,则更换室外电控主板。14、制热蒸发器高温保护故障维修: 当室内蒸发器温度超过TEH2,则进行降频,频率保持20秒运行。如降至F1,室内蒸发器温度仍超过TEH2(53℃),并持续3分钟,则停压缩机 若室内蒸发器温度降到48℃以下,或在48℃- TEH2℃之间保持6分钟,则限制解除。 当室内蒸发器温度超过60℃时,关压缩机,此温度降到48℃以下 ,恢复正常,压缩机重开。出现蒸发器高温保护的检修方法: 步骤一:将插在蒸发器半圆管套筒上的T2传感器拔出,通电开机检测若保护消除,则需检测室内风量、蒸发器背部是否脏堵及系统是否缺冷媒。若保护未消除则进入下一步。 步骤二:测试传感器阻值是否有漂移,可用10K/0.25w固定电阻代替T2管温传感器,如保护消除,则更换T2管温传感器,若保护无消除,则更换室内电控主板。
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